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12天,上海这条汽车塑料配件生产线,居然可以生产熔喷布原材料了
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来源:上观新闻 作者:任翀 2020-06-01 08:29
摘要:上海石化金昌公司生产部经理陆军带领团队,迅速实现熔喷布原材料转产。

12天,一条原先生产汽车配件、家电外壳的改性塑料生产线,变成了生产防护口罩核心层熔喷布原材料的生产线。这背后,是上海石化金昌公司生产部经理陆军带领的攻关团队。

“早一天完成转产,就能早一天缓解熔喷布短缺;每多生产一个口罩,百姓就多一份保护。”谈及两个多月前那不眠不休的12天,陆军依旧心情澎湃。

“我想为抗疫做点事”

同事们说,陆军是个实干家,一进生产车间就停不下来,有着70后特有的拼搏精神。

采访约在10时,先在办公室,再去生产车间。9时55分,陆军来了,一旁的同事“抱怨”:“不是让你早点来吗?”穿着工作服的他笑笑:“车间里忙嘛。”

务实,是他成为转产攻关团队负责人的重要原因。

今年春节,新冠病毒肺炎疫情突然暴发,防护口罩的核心层熔喷布出现供应短缺。熔喷布的原材料是高熔融指数的聚丙烯,熔融指数越高,制作出的熔喷布过滤性能越好。

熔喷布专用料

很多化工企业都生产聚丙烯,但未必是高熔融指数聚丙烯。为缓解口罩生产原料供应不足,市经信工作党委、市经信委致电上海石化,“希望上海石化发挥自身优势,攻关口罩熔喷布专用料,助力疫情防控阻击战!”

“特殊时刻,责无旁贷。”上海石化董事长吴海君立即牵头组建工作小组,要求集全公司各方力量,研发转产口罩熔喷布专用料,陆军被选为攻关负责人。

上海石化金昌公司原本生产的聚丙烯主要用于汽车配件和家电外壳,熔融指数在30g/10min,只有口罩熔喷布专用料熔融指数的1/50。陆军知道转产是一块“硬骨头”,可充满干劲,“我是党员,想为抗疫做点事,转产熔喷布专用料是给我的机会。”

金昌公司原本生产汽车塑料配件和家电塑料外壳的原材料

“他懂设备,又有拼劲,从不说大话。”上海石化金昌公司总经理单春风是陆军多年的领导,对这个70后生产骨干的个性摸得一清二楚,“刚接到任务时,他表示转产的成功率只有80%;但我知道,按照他的性格,一定会为了100%不遗余力。”

72小时,把“油”切成粒

2月11日,上海石化金昌公司复工第一天,陆军带领的攻关小组面对现有生产设备,沉默了:螺杆设备不符合反应要求,冷却水槽距离不够,切粒机速度太慢……原先的硬件设施,一件也用不上。

陆军打了个比方:“生产熔融指数30g/10min的材料,好比把面团塞进机器,挤成面条,然后切粒;但要生产熔融指数1500g/10min的熔喷布专用料,等于把油倒进机器,先把油变成半凝固状,再切粒。”疫情特殊时期受企业复工和物流影响,无法购买新设备。这可怎么办?

原料冷凝拉丝后,进行切粒

幸好有陆军这个设备行家。他与团队成员不分昼夜,奋斗在生产车间里:增加变频器,更换皮带轮,优化螺杆组合,借用其他生产线的水槽……将现有生产设备拆解后重新“排列组合”。

陆军形容,这个过程好比“快”“慢”互换:在以往生产中,生产原料和助剂的反应速度较快,供它们发生化学反应的螺杆不用很长;切粒机速度也不用快,慢慢切就行。可生产熔喷布专用料,螺杆得足够长,因为专用料的原料和助剂反应速度较慢,需要充足的反应时间;要增加冷却距离,把原料和助剂反应形成的“油”冷却成能够切粒的条状;切粒机速度得加快,否则没等把条状切成合适的颗粒,就会变成不符合标准的团状……

终于,2米螺杆实现了3米的混炼效果,冷却距离从4米增长到12米,切粒机速度从70m/min提高到了120m/min,……72个小时后,第一批试料诞生。经检测,熔融指数达到800g/10min。虽然离目标还有很大距离,但说明一点:方向对了。

陆军和团队二话不说,又回到车间,一道工序一道工序精细调整。

2月15日,第3批试料诞生。一出来就被送进实验室。看着质检员测试数据,陆军站在一边屏住呼吸。

“熔融指数达到1200g/10min了。”质检员说。

“多少?”陆军有点不敢相信自己的耳朵。

“1200。”质检员重复了一遍。

这一检测结果让大家欢呼起来——距离成功只有一步之遥。

团队作战,战无不胜

可新问题又来了:用转产出炉的专用料小试生产熔喷布,成品有异味。如果使用这样的熔喷布生产口罩,肯定会影响佩戴体验。

陆军再次扑进了实验室和车间,可尝试了上百种办法,气味问题仍然没有解决。原来,熔喷布专用料的原材料和助剂与以往生产改性聚丙烯不同,只要一个环节反应不充分,就会有异味。可在缺乏专用设备的情况下,要完全靠现有设备的调试解决,几乎没可能。

“幸好,全社会一心抗疫,团队作战,战无不胜。”陆军深有感触。发现产生异味的原因后,攻关团队认为,更换部分设备零件可以解决问题,于是将零件需求发给了上级公司,发给了供应商,也发给了政府部门。

好消息很快传来:上级公司找到了可供更换的轴承;市经信工作党委、市经信委从金山二工区找到了合适的挤出机;供应商从成都发出了切粒设备……在这个过程中,配送切粒设备的物流公司给陆军留下深刻印象,“一开始电话我说,18时才能配送,大概20时送到。我在电话里就急了,说‘你知道那个箱子里是什么吗?是生产口罩的机器!’结果没多久,箱子送到了。送货的小伙子说,老板告诉他,这是生产口罩的设备,一定要第一时间送到。”

在社会各界的共同支持下,2月23日,第15批试料不仅熔融指数达到1500g/10min,而且试制的熔喷布也消除了异味,各项指标全部符合标准。看着眼前雪白柔软的熔喷布,陆军忍不住摸了又摸、闻了又闻,一时热泪盈眶,“终于不辱使命。”

接着,他又带领团队回到车间,在一个半月内完成了其余8条生产线的改造。

上海石化金昌公司的熔喷布专用料日产量达到30吨

“2月份,我们接到的转产指令是‘不以自身盈利为目的,只以能产多产为目标’。现在,我们不仅完成了这个任务,而且提高了整个团队的战斗力。有了这次经历,相信未来没有什么困难战胜不了。”车间里,陆军告诉记者,上海石化金昌公司的熔喷布专用料生产线已从转产研发的第一条,增加到如今的9条,日产熔喷布专用料30吨,可用于生产3000万只口罩,“满足上海市民的口罩需求没有问题!”

栏目主编:刘锟
题图为陆军在生产车间。
本文照片均由任翀摄。
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